Publicação

Contribuição para a otimização ergonómica e operacional de processos numa empresa de componentes para a indústria automóvel

Ver documento

Detalhes bibliográficos
Resumo:A presente dissertação foi realizada no âmbito da conclusão do Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, tendo decorrido na unidade fabril da BorgWarner Turbo & Thermal Technologies (TTT), em Lanheses. O principal objetivo do projeto consistiu na melhoria ergonómica e operacional dos processos de setup numa linha de produção de componentes automóveis, com foco na redução dos tempos de troca de referência e na melhoria das condições ergonómicas dos postos de trabalho. A metodologia adotada foi a investigação-ação, possibilitando uma abordagem iterativa e colaborativa num ambiente industrial real. A fase de diagnóstico recorreu a diversas ferramentas Lean e ergonómicas, incluindo análise de tempos, o Overall Equipment Effectiveness (OEE), diagrama de Spaghetti, auditorias 5S, Ergonomic Value Stream Mapping (ErgoVSM), Rapid Entire Body Assessment (REBA), Rapid Upper Limb Assessment (RULA), Key Indicator Method (KIM), e Ergonomic Workplace Analysis (EWA). A análise revelou um conjunto significativo de ineficiências, como deslocações excessivas, má organização dos recursos, ausência de padronização e elevados riscos de lesões musculoesqueléticas. Com base nas evidências recolhidas, foi definido um plano de ação suportado na metodologia Single Minute Exchange of Die (SMED) e nos princípios da ergonomia física, originando o modelo Ergonomic Single Minute Exchange of Die (ESMED). As soluções implementadas abrangeram a reorganização do layout, introdução de um armazém vertical, criação de carrinhos para transporte de ferramentas, padronização de procedimentos e aplicação sistemática de 5S. Os resultados foram notórios: o tempo médio de troca de referência foi reduzido de 72 para 26 minutos, os tempos de transporte diminuíram de 85 para 26 minutos, e as distâncias percorridas passaram de 1841 para 315 metros. Verificou-se ainda um aumento de 22,05 pontos percentuais no OEE, passando de 60,81% para 82,86%, bem como uma redução do risco de lesões musculoesqueléticas de um nível “muito elevado” para “baixo”. A abordagem revelou-se eficaz, tendo sido replicada noutras áreas da produção da empresa, contribuindo para um sistema produtivo mais eficiente, ergonómico e resiliente.
Autores principais:Vale, Sofia Martins do
Assunto:Ergonomia ESMED Lean Production Melhoria Contínua Setup Ergonomics Continuous Improvement
Ano:2025
País:Portugal
Tipo de documento:dissertação de mestrado
Tipo de acesso:acesso aberto
Instituição associada:Universidade do Minho
Idioma:português
Origem:RepositóriUM - Universidade do Minho
_version_ 1866878289353637888
author Vale, Sofia Martins do
author_facet Vale, Sofia Martins do
author_role author
contributor_name_str_mv Sousa, Rui M.
Colim, Ana S.
Universidade do Minho
country_str PT
creators_json_txt [{\"Person.name\":\"Vale, Sofia Martins do\"}]
datacite.contributors.contributor.contributorName.fl_str_mv Sousa, Rui M.
Colim, Ana S.
Universidade do Minho
datacite.creators.creator.creatorName.fl_str_mv Vale, Sofia Martins do
datacite.date.Accepted.fl_str_mv 2025-08-07T00:00:00Z
datacite.rights.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
datacite.subjects.subject.fl_str_mv Ergonomia
ESMED
Lean Production
Melhoria Contínua
Setup
Ergonomics
Continuous Improvement
datacite.titles.title.fl_str_mv Contribuição para a otimização ergonómica e operacional de processos numa empresa de componentes para a indústria automóvel
Contribution to the ergonomic and operational optimization of processes in an automotive components company
dc.contributor.none.fl_str_mv Sousa, Rui M.
Colim, Ana S.
Universidade do Minho
dc.creator.none.fl_str_mv Vale, Sofia Martins do
dc.date.Accepted.fl_str_mv 2025-08-07T00:00:00Z
dc.description.none.fl_str_mv This dissertation was carried out as part of the completion of the Master's degree in Industrial Engineering and Management and took place at the manufacturing unit of BorgWarner Turbo & Thermal Technologies (TTT), located in Lanheses. The main objective of the project was to improve setup processes on an automotive components production line, with a focus on reducing changeover times and improving the ergonomic conditions for operators. The adopted methodology was action-research, enabling an iterative and collaborative approach in a real industrial environment. The diagnostic phase relied on several Lean and ergonomic tools, including time analysis, the Overall Equipment Effectiveness (OEE) indicator, Spaghetti Diagram, 5S audits, Ergonomic Value Stream Mapping (ErgoVSM), Rapid Entire Body Assessment (REBA), Rapid Upper Limb Assessment (RULA), Key Indicator Method (KIM), and Ergonomic Workplace Analysis (EWA). This analysis revealed significant inefficiencies, such as excessive movements, poor resource organization, lack of standardization, and high risks of musculoskeletal injuries. Based on the collected evidence, an action plan was defined using the Single Minute Exchange of Die (SMED) methodology and physical ergonomics principles, resulting in the Ergonomic Single Minute Exchange of Die (ESMED) model. The implemented solutions included layout reorganization, the introduction of a vertical warehouse, the development of tool transport carts, the standardization of procedures, and the systematic application of 5S. The results were remarkable: the average changeover time was reduced from 72 to 26 minutes, transport times decreased from 85 to 26 minutes, and distances traveled were reduced from 1841 to 315 meters. Additionally, OEE increased by 22.05 percentage points, from 60.81% to 82.86%, and the risk level of musculoskeletal injuries dropped from “very high” to “low”. The approach proved effective and has been replicated in other production areas within the company, contributing to a more efficient, ergonomic, and resilient production system.
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.identifier.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/1822/99227
dc.language.none.fl_str_mv por
dc.rights.cclincense.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.rights.copyright.fl_str_mv openAccess
dc.subject.none.fl_str_mv Ergonomia
ESMED
Lean Production
Melhoria Contínua
Setup
Ergonomics
Continuous Improvement
dc.title.fl_str_mv Contribuição para a otimização ergonómica e operacional de processos numa empresa de componentes para a indústria automóvel
Contribution to the ergonomic and operational optimization of processes in an automotive components company
dc.type.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
description A presente dissertação foi realizada no âmbito da conclusão do Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, tendo decorrido na unidade fabril da BorgWarner Turbo & Thermal Technologies (TTT), em Lanheses. O principal objetivo do projeto consistiu na melhoria ergonómica e operacional dos processos de setup numa linha de produção de componentes automóveis, com foco na redução dos tempos de troca de referência e na melhoria das condições ergonómicas dos postos de trabalho. A metodologia adotada foi a investigação-ação, possibilitando uma abordagem iterativa e colaborativa num ambiente industrial real. A fase de diagnóstico recorreu a diversas ferramentas Lean e ergonómicas, incluindo análise de tempos, o Overall Equipment Effectiveness (OEE), diagrama de Spaghetti, auditorias 5S, Ergonomic Value Stream Mapping (ErgoVSM), Rapid Entire Body Assessment (REBA), Rapid Upper Limb Assessment (RULA), Key Indicator Method (KIM), e Ergonomic Workplace Analysis (EWA). A análise revelou um conjunto significativo de ineficiências, como deslocações excessivas, má organização dos recursos, ausência de padronização e elevados riscos de lesões musculoesqueléticas. Com base nas evidências recolhidas, foi definido um plano de ação suportado na metodologia Single Minute Exchange of Die (SMED) e nos princípios da ergonomia física, originando o modelo Ergonomic Single Minute Exchange of Die (ESMED). As soluções implementadas abrangeram a reorganização do layout, introdução de um armazém vertical, criação de carrinhos para transporte de ferramentas, padronização de procedimentos e aplicação sistemática de 5S. Os resultados foram notórios: o tempo médio de troca de referência foi reduzido de 72 para 26 minutos, os tempos de transporte diminuíram de 85 para 26 minutos, e as distâncias percorridas passaram de 1841 para 315 metros. Verificou-se ainda um aumento de 22,05 pontos percentuais no OEE, passando de 60,81% para 82,86%, bem como uma redução do risco de lesões musculoesqueléticas de um nível “muito elevado” para “baixo”. A abordagem revelou-se eficaz, tendo sido replicada noutras áreas da produção da empresa, contribuindo para um sistema produtivo mais eficiente, ergonómico e resiliente.
dirty 0
eu_rights_str_mv openAccess
format masterThesis
fulltext.url.fl_str_mv https://repositorium.uminho.pt/bitstreams/71bdad99-4211-4316-adf3-78b26db1502a/download
id rum_752d2af30e2f983d538a41f2deaa4acf
identifier.url.fl_str_mv https://hdl.handle.net/1822/99227
instacron_str repositorium
institution Universidade do Minho
instname_str Universidade do Minho
language por
network_acronym_str rum
network_name_str RepositóriUM - Universidade do Minho
oai_identifier_str oai:repositorium.uminho.pt:1822/99227
organization_str_mv urn:organizationAcronym:repositorium
person_str_mv Vale, Sofia Martins do
publishDate 2025
reponame_str RepositóriUM - Universidade do Minho
repository_id_str urn:repositoryAcronym:rum
service_str_mv urn:repositoryAcronym:rum
spelling porporA presente dissertação foi realizada no âmbito da conclusão do Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, tendo decorrido na unidade fabril da BorgWarner Turbo & Thermal Technologies (TTT), em Lanheses. O principal objetivo do projeto consistiu na melhoria ergonómica e operacional dos processos de setup numa linha de produção de componentes automóveis, com foco na redução dos tempos de troca de referência e na melhoria das condições ergonómicas dos postos de trabalho. A metodologia adotada foi a investigação-ação, possibilitando uma abordagem iterativa e colaborativa num ambiente industrial real. A fase de diagnóstico recorreu a diversas ferramentas Lean e ergonómicas, incluindo análise de tempos, o Overall Equipment Effectiveness (OEE), diagrama de Spaghetti, auditorias 5S, Ergonomic Value Stream Mapping (ErgoVSM), Rapid Entire Body Assessment (REBA), Rapid Upper Limb Assessment (RULA), Key Indicator Method (KIM), e Ergonomic Workplace Analysis (EWA). A análise revelou um conjunto significativo de ineficiências, como deslocações excessivas, má organização dos recursos, ausência de padronização e elevados riscos de lesões musculoesqueléticas. Com base nas evidências recolhidas, foi definido um plano de ação suportado na metodologia Single Minute Exchange of Die (SMED) e nos princípios da ergonomia física, originando o modelo Ergonomic Single Minute Exchange of Die (ESMED). As soluções implementadas abrangeram a reorganização do layout, introdução de um armazém vertical, criação de carrinhos para transporte de ferramentas, padronização de procedimentos e aplicação sistemática de 5S. Os resultados foram notórios: o tempo médio de troca de referência foi reduzido de 72 para 26 minutos, os tempos de transporte diminuíram de 85 para 26 minutos, e as distâncias percorridas passaram de 1841 para 315 metros. Verificou-se ainda um aumento de 22,05 pontos percentuais no OEE, passando de 60,81% para 82,86%, bem como uma redução do risco de lesões musculoesqueléticas de um nível “muito elevado” para “baixo”. A abordagem revelou-se eficaz, tendo sido replicada noutras áreas da produção da empresa, contribuindo para um sistema produtivo mais eficiente, ergonómico e resiliente.engThis dissertation was carried out as part of the completion of the Master's degree in Industrial Engineering and Management and took place at the manufacturing unit of BorgWarner Turbo & Thermal Technologies (TTT), located in Lanheses. The main objective of the project was to improve setup processes on an automotive components production line, with a focus on reducing changeover times and improving the ergonomic conditions for operators. The adopted methodology was action-research, enabling an iterative and collaborative approach in a real industrial environment. The diagnostic phase relied on several Lean and ergonomic tools, including time analysis, the Overall Equipment Effectiveness (OEE) indicator, Spaghetti Diagram, 5S audits, Ergonomic Value Stream Mapping (ErgoVSM), Rapid Entire Body Assessment (REBA), Rapid Upper Limb Assessment (RULA), Key Indicator Method (KIM), and Ergonomic Workplace Analysis (EWA). This analysis revealed significant inefficiencies, such as excessive movements, poor resource organization, lack of standardization, and high risks of musculoskeletal injuries. Based on the collected evidence, an action plan was defined using the Single Minute Exchange of Die (SMED) methodology and physical ergonomics principles, resulting in the Ergonomic Single Minute Exchange of Die (ESMED) model. The implemented solutions included layout reorganization, the introduction of a vertical warehouse, the development of tool transport carts, the standardization of procedures, and the systematic application of 5S. The results were remarkable: the average changeover time was reduced from 72 to 26 minutes, transport times decreased from 85 to 26 minutes, and distances traveled were reduced from 1841 to 315 meters. Additionally, OEE increased by 22.05 percentage points, from 60.81% to 82.86%, and the risk level of musculoskeletal injuries dropped from “very high” to “low”. The approach proved effective and has been replicated in other production areas within the company, contributing to a more efficient, ergonomic, and resilient production system.application/pdfporContribuição para a otimização ergonómica e operacional de processos numa empresa de componentes para a indústria automóvelAlternativeTitleengContribution to the ergonomic and operational optimization of processes in an automotive components companyVale, Sofia Martins doSousa, Rui M.Colim, Ana S.HostingInstitutionOrganizationalUniversidade do Minhoe-mailmailto:repositorium@usdb.uminho.ptrepositorium@usdb.uminho.ptURNurn:tid:2040003002025-08-072025-072025-08-07T00:00:00ZHandlehttps://hdl.handle.net/1822/99227http://purl.org/coar/access_right/c_abf2open accessErgonomiaESMEDLean ProductionMelhoria ContínuaSetupErgonomicsContinuous Improvement5753260 bytesliteraturehttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccmaster thesis2025-08-07http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2application/pdffulltexthttps://repositorium.uminho.pt/bitstreams/71bdad99-4211-4316-adf3-78b26db1502a/download
spellingShingle Contribuição para a otimização ergonómica e operacional de processos numa empresa de componentes para a indústria automóvel
Vale, Sofia Martins do
Ergonomia
ESMED
Lean Production
Melhoria Contínua
Setup
Ergonomics
Continuous Improvement
status SINGLETON
subject.fl_str_mv Ergonomia
ESMED
Lean Production
Melhoria Contínua
Setup
Ergonomics
Continuous Improvement
title Contribuição para a otimização ergonómica e operacional de processos numa empresa de componentes para a indústria automóvel
title_full Contribuição para a otimização ergonómica e operacional de processos numa empresa de componentes para a indústria automóvel
title_fullStr Contribuição para a otimização ergonómica e operacional de processos numa empresa de componentes para a indústria automóvel
title_full_unstemmed Contribuição para a otimização ergonómica e operacional de processos numa empresa de componentes para a indústria automóvel
title_short Contribuição para a otimização ergonómica e operacional de processos numa empresa de componentes para a indústria automóvel
title_sort Contribuição para a otimização ergonómica e operacional de processos numa empresa de componentes para a indústria automóvel
topic Ergonomia
ESMED
Lean Production
Melhoria Contínua
Setup
Ergonomics
Continuous Improvement
topic_facet Ergonomia
ESMED
Lean Production
Melhoria Contínua
Setup
Ergonomics
Continuous Improvement
url https://hdl.handle.net/1822/99227
visible 1