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Desenvolvimento e Implementação de um Modelo de Melhoria Contínua numa Empresa de Manutenção Aeronáutica
| Summary: | Numa época de elevada concorrência e globalização no mercado da indústria aeronáutica as empresas são, recorrentemente, forçadas a incrementar fatores como a satisfação das necessidades dos seus clientes e redução de custos. Neste contexto, surgiu a oportunidade de desenvolver um estudo da implementação de um modelo de melhoria contínua numa empresa do setor aeronáutico. A empresa em análise tem como principais objetivos aumentar a sua capacidade de resposta e qualidade em todas as vertentes, reduzindo desperdícios e garantindo, em simultâneo, um ambiente de segurança no trabalho. A empresa procura também dinamizar os seus recursos, criando e interiorizando metodologias ao nível da sustentabilidade e flexibilidade de forma a gerar um comportamento mais proativo a todos os níveis. O objetivo principal do estudo foi o desenvolvimento de um modelo de melhoria contínua inspirado no ciclo PDCA e na Metodologia Kaizen adaptado às necessidades e à realidade da empresa. O modelo foi estruturado em sete passos, sendo estes a “Definição do projeto”, o “Kick-off”, a “Decomposição As Is”, a “Definição do plano de ação”, a “Definição de indicadores”, a “Semana Kaizen” e, por fim, o “Follow-up e Encerramento”. Este modelo foi posteriormente implementado num processo que serviu como projeto piloto onde teve como objetivo principal minimizar o lead-time de reparação de dois componentes de um motor. As ações de melhoria aplicadas neste processo permitiram reduzir o lead-time de reparação dos componentes em 17% e 12%, respetivamente. Também se verificou uma redução de 10% das horas trabalhadas no mesmo. Com base nos resultados obtidos no presente projeto piloto e em vários projetos que foram efetuados na empresa, o modelo inicial foi aperfeiçoado e validado. A aplicação do modelo final permitiu à empresa obter ganhos ao nível da segurança (10%), custos (21%), On-Time-Delivery (50%) e na qualidade dos produtos (19%). |
|---|---|
| Main Authors: | Franco, Susana da Silva |
| Subject: | Indústria Aeronáutica Kaizen Melhoria Contínua PDCA Modelo de Melhoria Contínua Eliminação de desperdícios |
| Year: | 2019 |
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | open access |
| Associated institution: | Universidade Nova de Lisboa |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Institucional da UNL |
| Summary: | Numa época de elevada concorrência e globalização no mercado da indústria aeronáutica as empresas são, recorrentemente, forçadas a incrementar fatores como a satisfação das necessidades dos seus clientes e redução de custos. Neste contexto, surgiu a oportunidade de desenvolver um estudo da implementação de um modelo de melhoria contínua numa empresa do setor aeronáutico. A empresa em análise tem como principais objetivos aumentar a sua capacidade de resposta e qualidade em todas as vertentes, reduzindo desperdícios e garantindo, em simultâneo, um ambiente de segurança no trabalho. A empresa procura também dinamizar os seus recursos, criando e interiorizando metodologias ao nível da sustentabilidade e flexibilidade de forma a gerar um comportamento mais proativo a todos os níveis. O objetivo principal do estudo foi o desenvolvimento de um modelo de melhoria contínua inspirado no ciclo PDCA e na Metodologia Kaizen adaptado às necessidades e à realidade da empresa. O modelo foi estruturado em sete passos, sendo estes a “Definição do projeto”, o “Kick-off”, a “Decomposição As Is”, a “Definição do plano de ação”, a “Definição de indicadores”, a “Semana Kaizen” e, por fim, o “Follow-up e Encerramento”. Este modelo foi posteriormente implementado num processo que serviu como projeto piloto onde teve como objetivo principal minimizar o lead-time de reparação de dois componentes de um motor. As ações de melhoria aplicadas neste processo permitiram reduzir o lead-time de reparação dos componentes em 17% e 12%, respetivamente. Também se verificou uma redução de 10% das horas trabalhadas no mesmo. Com base nos resultados obtidos no presente projeto piloto e em vários projetos que foram efetuados na empresa, o modelo inicial foi aperfeiçoado e validado. A aplicação do modelo final permitiu à empresa obter ganhos ao nível da segurança (10%), custos (21%), On-Time-Delivery (50%) e na qualidade dos produtos (19%). |
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